我國作為電機(jī)生產(chǎn)大國,再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié),而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。專家日前分析認(rèn)為,我國電機(jī)再制造市場潛力巨大,節(jié)能效果明顯,將成為我國再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。
市場潛力巨大
我國電機(jī)再制造市場潛力巨大。資料顯示,我國電機(jī)保有量約17億千瓦,年耗電量約3萬億千瓦時(shí),電機(jī)耗電占中國電力消費(fèi)的64%,工業(yè)用電的75%。
從電機(jī)在用功率來看,目前中國電機(jī)用量最大的機(jī)械設(shè)備為泵、壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī),這三類設(shè)備的電機(jī)用量占電機(jī)總用量的74.2%。
從電機(jī)在用臺(tái)數(shù)看,目前我國電機(jī)用量最大的機(jī)械設(shè)備為泵、傳送裝置、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)和攪拌機(jī)等設(shè)備,其用量占電機(jī)總在用臺(tái)數(shù)的76.3%。其中用于各類泵的電機(jī)占電機(jī)總在用臺(tái)數(shù)的50.2%。
電機(jī)耗電量大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年,我國電機(jī)系統(tǒng)總耗電量達(dá)35356億千瓦時(shí),占社會(huì)總用電量的64%。其中,工業(yè)系統(tǒng)電機(jī)總用電量為28727億千瓦時(shí),占工業(yè)系統(tǒng)總用電量的71.9%。
電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率低。我國電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率總體偏低、能耗較高,與國際先進(jìn)水平相比要低20%~30%。機(jī)組本身效率比發(fā)達(dá)國家平均低3~5個(gè)百分點(diǎn)。
浪費(fèi)嚴(yán)重。我國不少用戶在設(shè)備的選型上考慮并選擇安全系數(shù)偏大,一般取10%~15%的裕量。因此,“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴(yán)重,長期低負(fù)荷運(yùn)行,造成了極大的浪費(fèi)。業(yè)界普遍認(rèn)為,低效電機(jī)有50%的節(jié)能潛力,工業(yè)節(jié)能必須從提高電機(jī)的效能做起。
電機(jī)再制造效益凸顯
電機(jī)再制造可有效提高效率。再制造高效電機(jī)與普通常規(guī)電機(jī)相比,綜合技術(shù)性能與防護(hù)等級(jí)可得到一定提高,其效率與Y、YKK系列同類產(chǎn)品相比,可提高1-10個(gè)百分點(diǎn)。
變頻電機(jī)效益更高。采用再制造變頻調(diào)速運(yùn)行的三相異步電動(dòng)機(jī),節(jié)電率高達(dá)50%以上。如果有政府有關(guān)部門和相關(guān)行業(yè)的支持,每年有計(jì)劃的改造500萬~600萬千瓦的低效風(fēng)機(jī)、水泵,平均年投入70億~80億元,當(dāng)年可產(chǎn)生直接效益50億~60億元,將占投資總額的70%。
再制造緊湊型高效節(jié)能環(huán)保電機(jī)效率提高。再制造緊湊型高效節(jié)能環(huán)保電機(jī)的效率,與普通電機(jī)同類產(chǎn)品相比,平均效率提高了約5%左右。按每年生產(chǎn)200萬千瓦電機(jī),年運(yùn)行8000小時(shí),電費(fèi)為1元/千瓦時(shí)計(jì)算,采用再制造的同類普通電機(jī)每年可節(jié)省電費(fèi)1.7億元。
再制造變極變速環(huán)保節(jié)能型電機(jī)節(jié)電明顯。一臺(tái)雙速電機(jī),負(fù)載為風(fēng)機(jī),6極時(shí)電機(jī)功率為1000千瓦,又因風(fēng)機(jī)、水泵類負(fù)載功率與轉(zhuǎn)速的三次方成反比變化,所以在8極狀態(tài)下運(yùn)行時(shí),其功率為420千瓦,如一天三分之一的時(shí)間處于低速狀態(tài),一年可節(jié)電量為13.9萬千瓦時(shí)。
再制造低壓大功率電機(jī)頗具推廣價(jià)值。以一臺(tái)450千瓦、4極電機(jī)為例,6kV高壓電機(jī)的效率為94.0%,而改功率再制造成低壓大功率電機(jī),效率可達(dá)96.3%左右,如長期使用,以一年運(yùn)行8000小時(shí)計(jì)算,按工業(yè)用電價(jià)格一年所省的電費(fèi)就可以再買一臺(tái)同等規(guī)格的電機(jī),其市場推廣意義重大。
再制造銅轉(zhuǎn)子電機(jī)效益明顯。由國際銅業(yè)協(xié)會(huì)與云南銅業(yè)壓鑄科技有限公司合作,自2013年,針對(duì)老舊電機(jī)選取用量最為廣泛、最有代表性的Y132-47.5kW電機(jī)類型,在保持其定子子系統(tǒng)不變的情況下,重新優(yōu)化設(shè)計(jì)了銅轉(zhuǎn)子。
試驗(yàn)結(jié)果表明,更換銅轉(zhuǎn)子后新的電機(jī),其能效水平從原來的IE1提高到IE3,提高了2個(gè)能效等級(jí),使低效、不節(jié)能、國家明令淘汰的電機(jī)變?yōu)闈M足國家能效新要求(GB18613-2012規(guī)定的2級(jí)能效)的高效節(jié)能電機(jī)。
據(jù)介紹,改造后的Y132-47.5kW電機(jī)實(shí)際工況下的節(jié)電率為7.02%,如按年運(yùn)行時(shí)間7200小時(shí)計(jì)算,改造后每臺(tái)電機(jī)年可節(jié)電3024kWh,節(jié)省電費(fèi)約2500元。
根據(jù)全國電機(jī)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),以2010年為例,如果全國50%的電機(jī)通過更換轉(zhuǎn)子的方式來提升電機(jī)的效率,按照平均節(jié)電4%計(jì)算,全國每年可節(jié)約電能530億kWh。同時(shí),由于采用更換轉(zhuǎn)子的方式提升電機(jī)能效水平的成本,要大大低于一臺(tái)全新電機(jī)的成本,不僅可取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)可取得良好的社會(huì)效益。