步進電機系統(tǒng)控制的問題也越來越多的浮出水面發(fā)布時間:2009-5-18 20:03:50 來源:站外 步進電機系統(tǒng)出現(xiàn)問題是多方面的。我們在球軸承內(nèi)圈溝磨床做過分析研究,先后試過國內(nèi)幾個品牌的步進電機,發(fā)現(xiàn)兩個系統(tǒng)的不同步現(xiàn)象很嚴重。不同步誤差測試從PLC、位控模塊、步進電機驅(qū)動器和步進電機開始。
滾珠絲杠導程4mm,諧波減速器減速比為1:80,步矩角為0.9°。
步進電機的重復定位誤差已經(jīng)超過機床精度檢驗標準的3倍。按照脈沖當量為0.125μm計算,工作臺累計重復定位誤差在20次已經(jīng)達到0.003。表1的數(shù)據(jù)說明不僅僅是步進電機的誤差,機械系統(tǒng)的誤差更加明顯。
我們分析了這臺機床的進給機構(gòu)和補償機構(gòu),發(fā)現(xiàn)機械問題也比較嚴重。第一,滾珠絲杠公稱直徑偏小(Φ20),精度等級3級偏低,而且手感爬行現(xiàn)象較為嚴重;第二,進給快跳油缸和滾珠絲杠設計過定位,裝配位置偏差無法消除;第三,諧波減速器和滾珠絲杠只有螺釘鎖緊沒有鍵連接或銷鏈接;第四,沒有采用滾珠絲杠軸承等等。
接著我們又分析了該機床的電氣系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)變頻器、變壓器和步進電機控制器擺放偏近,從PLC輸出的數(shù)據(jù)線電纜沒有屏蔽,配盤的強電和弱電電纜混裝等等問題。這些問題都是影響步進電機系統(tǒng)不穩(wěn)定的因素。,脈沖當量為0.125μm。